Le voila fini, 127g sans rien optimiser, lipo 250mah 35C Protronik, hélice APC 8x3.8, moteur Xpower 2803/60, ESC 6A Xpower, 3 servo 4.7g Protronik, RX AR400 sans boitier.
Je pense pouvoir gagner 15 bons grammes facilement en changeant le RX pour un combo RX+ESC tout en un AR6410NBL (6.4g), une autre hélice, moins de câblages, lipo plus light,virer les roues en alu... bref y a de quoi gratter largement !
le centrage préconisé est trop avant, je l'ai reculé d'1cm il faudrait encore 1cm de mieux, ce sera le cas avec les allègements et le recule de l'accu.
Problème encore plus marqué sur le MXS de Damien apparemment.
Je n'ai pas beaucoup de références pour comparer pour le moment, mais une fois bien réglé je le trouve très agréable à piloter. y a de quoi faire un truc bien je pense